000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43793 _d43793 |
||
005 | 20190919144327.0 | ||
008 | 190124e2017 o|||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_9139161 _aTorres Murcia, María Paula, _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un prototipo de llenado automático de ambientadores para la empresa Asproquin / _cMaría Paula Torres Murcia, Cristián Camilo Losada Perdomo ; Director y Asesor Faiber Ignacio Robayo. |
256 | _aDatos electrónicos (1 archivos:8.646 MG) | ||
264 | 1 |
_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2017 |
|
300 |
_a1 CD-ROM (65 páginas); _bdiagramas, fotografías; _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bcd |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bcd |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero Electrónico _cUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica _d2017 |
||
505 | _aIntroducción -- Objetivos, general, específicos -- Descripción de la empresa, Asproquin S.A, reseña histórica, productos y servicios, área de producción antes del proyecto -- Estado del arte -- Marco teórico y requerimientos del sistema, banda transportadora, sensor de detección infrarrojo E18-D8NK, sensor de nivel capacitivo LJC18A3-BZ-AX, servo motor poverhd AR1201MG27, electroválvulo 2W-160-15, variador micromaster 420, plc siemens s7-1200, motor voges trifásico B 80 A4/EC -- Desarrollo de la solución, selección del sistema, secciones del sistema, ejecución del sistema, costos del sistema -- Validación de resultados -- Conclusiones | ||
520 | _a"Este proyecto consiste en la automatización y control de la primera fase de llenado de galones para la empresa ASPROQUIN, empresa que en uno de sus procesos fabrican diferentes tipos de ambientadores y utilizan 3 tanques alimentados por un tanque principal que contiene la materia prima. Para dicha automatización se desarrolla un prototipo compuesto principalmente por una banda transportadora en donde se adapta un sensor de detección de objetos que activa un servo motor que hace parte del sistema de barrera que posiciona el galón en el lugar deseado dando paso al llenado a través de una electroválvula y se mide el nivel requerido con el sensor capacitivo, todas estas acciones controladas por el PLC que permite al operario manipular e interactuar con el sistema para realizar las operaciones de almacenamiento y dosificación de forma automática o manual. Se implementa el prototipo y se hacen los ajustes necesarios ante circunstancias que se presenten cuando esté en funcionamiento. A partir de ahí, el desarrollo del prototipo significa un avance importante para la compañía y el crecimiento industrial de la región, ya que pasará de tener un proceso de envasado manual como se ha ido haciendo por años, a tener un sistema parcialmente automático para este mismo propósito, permitiendo el aumento en la producción, la disminución de las pérdidas del producto y la seguridad del personal." | ||
700 |
_9142972 _aLosada Perdomo, Cristián Camilo, _eaut |
||
700 | 1 |
_978864 _aRobayo Betancourt, Faiber Ignacio, _edrt _uUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería |
|
082 | 0 | 4 |
_221 _aTh IE 341 |
650 | 0 |
_9142973 _aDiseño e implementación _vLLenado automático _xAmbientadores |
|
650 | 0 |
_9142974 _aAutomatización de ambientadores _zEmpresas ASPROQUIN |
|
942 |
_2Local _cCD _hTh IE 341 _kTh |